不鏽鋼蝶閥使用過程中出現鏽蝕分析
時間:2012-12-14 16:57:11 來源:溫(wēn)州尼威閥門 瀏覽數:1957
不鏽鋼蝶閥在使用過程中出現(xiàn)鏽蝕現(xiàn)象。經過金相組織分析、染色試臉(liǎn)、熱處理試臉、SEM 等試驗分析,找到了材料鏽蝕的關鍵因素是因為材料中沿晶界的碳化(huà)物析(xī)出形成貧鉻區,從而造成不不鏽鋼蝶閥鏽蝕。材質為 CF8M 的不鏽鋼(gāng)蝶閥在使用過程中出現鏽蝕現象。奧氏體不鏽鋼經(jīng)正常熱處理後,室溫下組織應為奧氏體,耐蝕性能很好。為了分析蝶閥的鏽蝕原因,在其上取(qǔ)樣進行分析。
不鏽鋼蝶閥的材料為鎳鉻奧氏體不鏽鋼,這種材料一般都在固溶狀態下使用。在室溫狀態下,其組織為奧氏(shì)體(tǐ),奧氏(shì)體不鏽鋼在廣泛的腐蝕介質(zhì)中特別是大氣中具有良好的抗腐蝕能力。對不鏽鋼蝶閥鏽蝕(shí)的原因分析:綜合試驗的結果,可判定蝶閥材料組織中析出相不是 σ 相,故(gù)蝶閥的(de)鏽蝕現象不(bú)是由 σ 相引起的;通過 SEM 觀察,確認蝶閥的組織中析出(chū)相是以鉻為主的碳化物,這種共晶組織沿晶界分布。
EDS 分析結果(guǒ)表明這種分布在晶界上的碳化物鉻含量明顯高於基體。這種碳化物是 M23C6型。隨碳化物的(de)析出,又得不到鉻的擴散補充時,以碳化鉻的形式沿奧氏體晶界析出,在碳化物周圍形成貧鉻區,從而奧氏體不鏽鋼晶界易被腐蝕。
沿晶界析出的碳化物是造(zào)成蝶閥(fá)鏽蝕的主要原因;經固溶處理後的奧氏體不鏽鋼,由於在高溫加(jiā)熱(rè)時大部分碳化物被溶解,奧氏體中飽和了大量的碳(tàn)與鉻,並因隨後的快速冷(lěng)卻而固定下(xià)來,使材料有很商的耐腐蝕性。因此應嚴格控製熱處理工藝,固溶處理時將(jiāng)工件加熱至高退,使碳化(huà)物充分(fèn)溶解,然後迅(xùn)速冷卻,得到均一奧氏休組(zǔ)織。固溶處理(lǐ)後,如果采用緩慢(màn)冷卻,在冷卻(què)過程中碳化鉻將沿晶界析出,從而導致材(cái)料耐腐蝕性能降低(dī)。
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